在内蒙动力长城一矿井下综采作业面,采煤机在割煤时变频器发挥效果,实时调理采煤速度,在整个采煤机电体系中起着无足轻重的效果,被称为采煤机的“心脏”。变频器作为采煤机的中心元件,接线精细杂乱,受井下通风条件不畅、散热不良、继续震动等杂乱采煤条件影响,极易引发毛病,且修理周期长,修理费用贵重。
为了打破变频器毛病限制出产的瓶颈,长城一矿在加强设备日常检修保养的基础上,安排精干机电专业修理团队,凝智聚力,全力攻坚采煤机变频器的修正作业。
“咱们立异施行的采煤机变频器‘一拖二’接线法,在采煤机修理改造中,提早预留变频器至牵引电机快速插口,当其间一台变频器呈现毛病时,经过此连线法,快速让另一台变频器发挥效果,完成采煤机正常运作,操作‘心脏搭桥手术’,进行复生再造,仅此一项就可认为企业节省费用10万余元。”长城一矿机电修理主任杨波说。
在内蒙动力恒坤化工,该公司在设备晋级改造提效能上下功夫,他们针对焦炭商场下流客户多为出产硅锰合金、铁合金、电石,对中焦、焦粒等高价位产品需求量较大的实践,晋级改造破碎筛分设备体系,及时优化产品结构,保证焦炭适销对路。本年1-10月合计筛分中焦5.8万吨,焦粒3.5万吨,创效1400万元。
“下流客户对中焦、焦粒的需求量大,这就要求咱们进步这两种产品产量,因而咱们对破碎筛分设备再晋级,进步破碎筛分功率,完成用户的需求,保证增盈增效。”恒坤化工备煤车间副主任范洪冲介绍说。
一起,内蒙动力还充沛的发挥机电设备管理“四个协同”优势,及时向设备制造商反应产品使用情况,提高设备效能;拟定包机职责准则,加强设备保养保护,下降机电事端影响率,为决战决胜四季度、完成高效稳产保驾护航。
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