(1) 重新再启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。根本原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起;
(2) 上电就跳,此现状一般不能复位,根本原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏;
(3) 重新再启动时并不立即跳闸而是在加速时,根本原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
分析与维修:打开机盖未曾发现任何烧坏的迹象,在线)基本判断没问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
分析与维修:首先检查逆变模块未曾发现问题。其次检查驱动电路也没有非正常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。
过电压报警一般是出现在停机的时候,其根本原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题
在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们该着重检查制动回路,测量放电电阻没问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。
欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。还在于主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),根本原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都可能会导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路出现故障而出现欠压问题
经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常
上电显示正常,但是加负载后跳“ DC LINK UNDERVOLT”(直流回路电压低)。这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时未曾发现任何非正常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决
在运行半小时左右跳“OH”。因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不是很大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮,经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。
输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,根本原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。
打开机器初步在线路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管异常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象我们实际上首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们大家可以检测变频器输出电压。
这是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出,同时UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们第一步应思考是否开关电源损坏了。
SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也轻易造成SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。
此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都可能会是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载出现故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有一定的可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,因此导致SC故障报警
接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最有几率发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时异常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,因此导致系统的不稳定。
丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告信号反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。
这种故障表现为变频器运行过程中有大的响声(俗称“放炮”),或开机时送不上电,变频器控制用的断路器或空气开关跳闸。这种情况一般是由于主电路(包括整流模块、电解电容或逆变桥)直接击穿短路所致,在击穿的瞬间强烈的大电流造成模块炸裂而产生巨大响声。
关于模块的损坏原因,是多方面的,不好一概而论。现仅就所遇到的几类情况加以列举。
①整流模块的损坏大多是由于电网的污染造成的。因变频器控制电路中使用可控整流器(如可控硅电焊机、机车充电瓶等),使电网的波形不再是规则的正弦波,使整流模块受电网的污染而损坏,这需要增强变频器输入端的电源吸收能力。在变频器内部一般也设计了该电路。但随着电网污染程度的加深,该电路也应一直在改进,以增强吸收电网尖峰电压的能力。
②电解电容及IGBT的损坏主要是由于不均压造成的,这包括动态均压及静态均压。在使用日久的变频器中,由于某些电容的容量减少而导致整个电容组的不均压,分担电压高的电容肯定要炸裂。
IGBT的损坏主要是由于母线尖蜂电压过高而缓冲电路吸收不力造成的。在IGBT导通与关断过程中,存在着极高的电流变化率,当母线设计不合理,造成母线电感过高时,即会使模块承担的电压过高而击穿,击穿的瞬间大电流造成模块炸裂,所以减小母线电感是作好变频器的关键。我们改进电路采取的宽铜排结构效果较好。国外采用的多层母线结构值得借鉴。
③再一个就是参数设置不合理。尤其在大惯量负载下,如离心式风机、离心搅拌机等,因变频器频率下降时间过短,造成停机过程电机发电而使母线电压升高,超过模块所能承受的界限而炸裂。这种情况应尽量使下降时间放长,一般不低于300秒,或在主电路中增加泄放回路,采用耗能电阻来释放掉该能量。
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